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工業(yè)污水處理生物增效技術(shù)

更新更新時間:2025-08-11   點擊次數(shù):113次

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,為優(yōu)化工業(yè)資源,建設(shè)了大量經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、特色工業(yè)園區(qū)及技術(shù)示范區(qū)等多種形式的工業(yè)園區(qū)。相對于城鎮(zhèn)污水處理廠的污水,工業(yè)園區(qū)因其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)復雜,水量往往波動大,水質(zhì)具有成分復雜、污染物濃度高和可生化性較差等特性,因此,應根據(jù)園區(qū)水質(zhì)特點選擇適宜的處理工藝,確定最佳的運行操作條件,從而提高污水處理效果。江蘇某工業(yè)園區(qū)污水處理廠采用生物增效技術(shù)處理難降解工業(yè)廢水,降低了處理成本,同時實現(xiàn)了水質(zhì)提升,可為其他類似水質(zhì)的園區(qū)污水處理廠升級改造提供參考。

1、工程概況

該工業(yè)園區(qū)內(nèi)主要企業(yè)為造紙廠、木薯酒精廠和化工廠,配套建有處理規(guī)模為3×104m3/d的污水處理廠,共兩條處理線,采用相同處理工藝,其中A線處理能力1×104m3/dB線處理能力2×104m3/d。廢水分別經(jīng)上游企業(yè)處理到納管水質(zhì)標準B級標準(COD350mg/L)排入園區(qū)污水處理廠進行后續(xù)處理,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB189182002)的一級A標準。園區(qū)污水處理廠工藝流程如圖1所示。

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來水首先進入調(diào)節(jié)池單元(分成A線和B線兩條線處理),可對水質(zhì)水量進行均化和調(diào)節(jié),降低系統(tǒng)沖擊負荷,防止對后續(xù)生化處理單元形成沖擊負荷;調(diào)節(jié)池出水進入水解池,廢水中的復雜或難降解大分子有機物水解為小分子有機物,可生化性提高,水力停留時間(HRT)為6h;之后廢水進行AO脫氮工藝處理,缺氧池(A池)HRT3h,在缺氧池進行反硝化處理,實現(xiàn)總氮去除,再進入好氧池(O池)進行有機物和氨氮的生物降解,HRT15h;二沉池出水進入深度處理單元,以聚合硫酸鐵和活性炭吸附為核心工藝,進一步降解剩余有機物,最終實現(xiàn)達標排放。

AO工藝主要設(shè)計參數(shù)見表1

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2、運行現(xiàn)狀及存在的問題

2.1 運行現(xiàn)狀

根據(jù)園區(qū)污水處理廠3個月(202371日—930日)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理,各主要處理單元的運行情況見表2。從表2可以看出,該工程主要污染物指標是COD、氨氮和總氮,除COD外的其他指標均可以實現(xiàn)達標排放。主要的污染物降解在AO生物處理和深度處理單元完成。系統(tǒng)進水COD波動較大(110190mg/L),水解池對COD基本沒有去除效果,好氧處理出水COD基本為90150mg/L,其中A線平均處理水量為9820m3/d,好氧出水平均COD128mg/L,B線平均處理水量為19645m3/d,好氧出水平均COD124mg/L,兩條線COD去除率均保持在15%25%,經(jīng)生化處理后COD仍不能達標,需進行后續(xù)深度處理,即聚合硫酸鐵混凝和活性炭吸附后才能實現(xiàn)達標;系統(tǒng)進水氨氮為1.5~7.0mg/L,通過好氧生物處理氨氮降至4.5mg/L以下;系統(tǒng)進水總氮為10.0~30.0mg/L,通過AO工藝補加碳源能實現(xiàn)出水總氮達標。

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2.2 存在的主要問題

2.2.1 好氧生物處理COD去除率低

進入污水處理廠的廢水已經(jīng)過上游企業(yè)的生物處理,來水COD200mg/L、BOD50mg/L,廢水中可生物降解的有機物含量低,再進行活性污泥法處理,COD去除率僅約20%,處理效果差,生化出水COD較高,增加了后續(xù)深度處理的負荷。

2.2.2 好氧池活性污泥需定期補充

同樣由于進入污水處理廠的廢水中可生物降解有機物含量低,碳源不足會導致活性污泥的微生物面臨內(nèi)源呼吸,微生物群落多樣性呈現(xiàn)收斂趨勢,若運行控制不好,就會導致活性污泥濃度越來越低,最終需定期補充活性污泥才能維持正常運行。根據(jù)實際運行數(shù)據(jù)(污泥濃度從3.5g/L降至1g/L以下),現(xiàn)場一般3050d就要重新補充污泥,以維持污泥濃度。

2.2.3 深度處理成本高

生化處理出水COD主要在90150mg/L范圍內(nèi)波動,采用聚合硫酸鐵-活性炭聯(lián)合處理工藝時,聚合硫酸鐵用量為1.41.8kg/m3,活性炭用量為220~250mg/L,深度處理出水COD控制在40.050.0mg/L,深度處理加藥成本為2.202.50/m3。由于處理成本較高,企業(yè)負擔重,迫切需要一種高效低成本處理技術(shù)以解決達標排放問題。

3、生物增效技術(shù)的應用

生物增效處理技術(shù)基于吸附耦合微生物協(xié)同增效原理研發(fā)而成,主要針對難降解工業(yè)廢水常規(guī)生物系統(tǒng)存在的“好氧處理效果差、深度處理成本高"等問題,技術(shù)核心是在生物碳基上耦合微生物菌株和活性微量元素,改善生化系統(tǒng)微生物的菌群結(jié)構(gòu)和數(shù)量、提高廢水中難降解污染物的傳質(zhì)效率和提升生化系統(tǒng)微生物的生存環(huán)境,加快水中各類污染物轉(zhuǎn)化為易降解小分子有機物的速度,提高生化系統(tǒng)對難降解污染物的去除率,提升生化系統(tǒng)處理能力,以滿足低成本達標排放的目標。

該項目使用的增效劑產(chǎn)品采用碘值550600200目粉末生物炭為載體材料,耦合的微生物菌株主要是強化木質(zhì)素降解和酯類物質(zhì)的白腐菌、多種芽孢桿菌和酵母菌等,有效活菌數(shù)約為100億個/g,同時添加少量鐵、鈷、錳和鍶等微量元素。

根據(jù)兩條線的處理情況,先選擇水量較小的A線進行生物增效技術(shù)處理,運行成功后,再在B線應用。105日按好氧池有效容積的0.1%接種增效劑6t,在好氧池中形成1kg/m3的增效劑接種濃度,之后每天進水量按40g/m3補充加藥,維持系統(tǒng)中增效劑的有效濃度。增效處理期間各項工藝參數(shù)保持穩(wěn)定,以下對11月運行期間出水COD、氨氮及色度進行比較分析。

3.1 COD變化分析

A、B線的調(diào)節(jié)池COD基本保持一致,A、B線調(diào)節(jié)池出水COD均為100190mg/L,其中A線平均處理水量為10050m3/d,調(diào)節(jié)池出水月平均COD158mg/L;同期B線平均處理水量為19930m3/d,調(diào)節(jié)池出水月均COD151mg/L。A線二沉池出水COD65100mg/L,月均COD77.3mg/L,好氧處理平均COD去除率50.90%;同期B線二沉池出水COD90140mg/L,月均COD114mg/L,好氧處理平均COD去除率為24.40%。這也充分驗證了該工藝對于難降解COD廢水具有較好的處理效果,具體見圖2。

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綜上所述,生物增效技術(shù)對難降解廢水COD的去除效果較好,增效處理出水COD較普通生化出水COD下降明顯,COD去除率提高了50%以上,減輕了后續(xù)深度處理的負荷。

3.2 氨氮變化分析

A、B線調(diào)節(jié)池出水氨氮均在1.57.0mg/L范圍內(nèi)波動,其中A線調(diào)節(jié)池出水月均氨氮為3.46mg/L,B線調(diào)節(jié)池出水月均氨氮為3.36mg/L。A線二沉池出水氨氮為0.61.20mg/L,月均氨氮為0.83mg/L,好氧處理平均氨氮去除率為76.07%;B線二沉池出水氨氮為1.04.3mg/L,月均氨氮為2.29mg/L,好氧處理平均氨氮去除率為31.89%(見圖3)。由此可見,生物增效技術(shù)對氨氮的去除效果較好,出水氨氮基本維持在1.0mg/L以下,可穩(wěn)定控制在遠優(yōu)于一級A標準的水平。

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3.3 深度處理變化分析

A線經(jīng)增效處理后,聚合硫酸鐵用量為1.35kg/m3時,混凝出水COD基本穩(wěn)定在3040mg/L,平均出水COD37.4mg/L。B線采用原有處理工藝,聚合硫酸鐵和活性炭用量分別為1.65、0.235kg/m3時,混凝出水COD穩(wěn)定在4050mg/L,平均出水COD47.9mg/L。這也充分驗證了生物增效處理不僅對該廢水具有較好的去除效果,出水水質(zhì)也更易于深度處理,具體處理情況見表3

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3.4 色度變化分析

A線通過聚合硫酸鐵處理后出水清澈透明、色度約4倍,B線通過聚合硫酸鐵和活性炭吸附處理后出水透明度略劣于A線出水,出水色度約20倍,色度對比肉眼觀察差異明顯。

3.5 新增運行成本分析

運行期間,好氧處理段主要新增了生物增效劑的投加成本,深度處理段主要是藥劑投加成本發(fā)生了變化,以及活性炭形成的污泥處置成本,其他運行費用基本不變,具體分析見表4。

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從表4可以看出,A線新增成本1.13/m3B線新增成本2.58/m3。可見,采用生物增效技術(shù)處理后,運行成本節(jié)省1.45/m3,按目前A線處理量為1×104m3/d計,節(jié)約成本507.50萬元/a。兩條線均采用增效技術(shù)后,按處理量為3×104m3/d計算,可節(jié)約成本1522.50萬元/a,經(jīng)濟效益相當可觀,排放水水質(zhì)可進一步提升,環(huán)境效益良好。

4、結(jié)論

采用生物增效技術(shù)對江蘇某工業(yè)園區(qū)污水處理廠生物處理系統(tǒng)進行升級改造,構(gòu)建新的生物降解體系,好氧出水COD較普通生化出水COD下降明顯,平均COD去除率從24.40%上升至50.90%;平均氨氮去除率從31.89%提高到76.07%;深度處理效果獲得提升,藥劑實現(xiàn)減量,處理成本下降,運行成本可節(jié)省1.45/m3,按A線處理量為1×104m3/d計算,節(jié)約成本507.50萬元/a,兩條線均采用增效技術(shù)后,按處理量為3×104m3/d計算,節(jié)約成本1522.50萬元/a,實現(xiàn)了污水處理廠運行成本下降、出水水質(zhì)提升的目標,為排放、部分回用以及深度處理回用做好準備。同時也為全國其他類似進水水質(zhì)的污水處理廠,特別是工業(yè)園區(qū)污水處理廠的提標升級改造提供了借鑒。


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